文/大梁矿业 王旭东
磨浮车间2#风机突然跳闸,无法正常运行,因轴承损坏,密封圈与主轴摩擦发热,导致密封圈抱死风机主轴,密封圈全部磨损,需全套更换。与风机生产厂家联系沟通后,售后人员现场认定,风机主轴可能发生弯曲变形,动平衡已经遭到破坏,要求返厂处理,预计维修费、运输费共计15万余元。公司地处偏远山区,交通不便,来回运输维修占用时间必然过长。如此剩余两台风机就需全天候开机,倘若突发意外根本无法保证正常生产, 2#风机检修刻不容缓。
在厂家态度坚决无可谈判余地之时,设备能源部聚集所有技术人员,对风机进行仔细检测和校对,组织召开分析会。经过讨论,大家一致认为,风机主轴并没有变形,只是局部磨损,打磨处理后仍然可以使用。本着节约资金,降低成本,减少维修时间的原则,同时为在实践中锻炼培养自己的职工队伍、提高检修技艺、检验工作能力、储备优秀人才,设备能源部主动向公司领导请缨,与选矿厂维修人员共同完成此次检修。
经公司领导同意,技术人员与选矿厂维修人员即刻组成攻关小组,全面负责检修2#风机。小组成员“心往一起想,劲往一处使”,扎现场、看图纸、查风险、想办法、摸经验、寻不足、力整改,每一步骤都认真处理。
密封圈的安装要求精度高,安装过程中不能撞击,受力过大不仅会弯曲变形,而且密封齿容易断裂。为保护密封圈,安装时工作人员需用角磨机、锉刀和砂纸对其认真打磨,小组成员刘科文、颜伟任劳任怨,在保证生产正常的前提下,加班加点工作,站的脚发麻、爬的腰发酸,手磨出了血泡,他们就用烤红的铁丝扎一下,为了达到安装精度和要求,没有喊痛,没有喊累,只有默默地打磨,进行一次次的测量和计算,最终战胜了困难,完成主轴打磨,达到安装要求。
风机全面安装完毕,从低速空负荷试运行,到加速运行,再到风机运行正常,最后带负荷正式运行,大家的心都紧紧绷着,看着风机的运行状态,风机运行稳定,参数全部正常,顺利通过验收,正式投入运行。
一次经历,一次尝试,一次判断,一次抉择----无数的一次都分不开技术的积累和知识的储备,这么多的一次再一次证明科学技术是第一生产力。
评论:尊重科学,尊重人才,大梁的起飞需要更多的专业人才和齐心合力的团队,我们为他们加油,也为大梁的未来憧憬---大梁梦,西矿梦,就在你我手中。