无水氟化氢生产完成率100.05%,硅氟酸生产完成率156.26%……5月份,西矿同鑫化工公司产品产量突破新高,多项指标创历史最优,取得近三年来最好成绩。
强化产销管理,着力驱动稳定生产
今年以来,西矿同鑫化工公司以“党建先行重提升,打好扭亏为盈翻身仗”为目标,紧紧围绕“强化生产组织,稳定生产工艺,转变经营理念,提升经营格局,全面提高盈利能力”主思路,强化生产组织,稳定生产工艺,平衡各工序能力,优化工艺指标控制,产量实现新突破,进入连续稳定生产阶段。
一方面,瞄准全年生产任务,苦练“内功”增效益。狠抓基础管理,抓现场操作培训,从工艺技术优化、工艺设备改造提升、中控操作等多方面入手,全员开展多频次岗位技能操作培训及考试,提升工艺控制和人员技能水平,真正做到人岗匹配、人尽其才。
一方面,紧盯市场谋发展,科学研判市场形势,强化市场导向,在疫情防控常态化的同时全力做好产销衔接。在原料保供上,积极拓展原料供应渠道及原料供应区域,选取有实力的原料供应企业签订战略合作协议,为生产保驾护航;在产品销售上,充分研判市场走势和自身生产实际,快速追逐市场热点,及时调整营销策略,开拓销售渠道,实现产品销售新突破。5月份完成销售无水氟化氢5777吨。
开展对标管理,着力攻关生产瓶颈
西矿同鑫化工公司坚持以三大变革为引领,扎实推进国企改革各项任务,深入开展对标一流管理提升工作,在持续对标中查弱项、补短板、定措施。 针对无水氢氟酸生产长周期无法稳定连续运行的主要问题,通过“走出去、引进来、专家会诊”的方式对无水氢氟酸工艺进行改进优化,经过摸索研判,制定详细的技改计划,有效解决了预反应器返气、尾部排渣、紧急吸收等问题,改善了现场工作环境,减少了设备腐蚀,降低了故障率。
“通过对无水氢氟酸尾气集中吸收管道进行优化升级改造,解决原管线设计、布置不合理,易产生冷凝液排液不畅、管道因热胀冷缩拉裂而导致生产中断问题,无水氢氟酸生产可实现连续长周期运行。”西矿同鑫化工公司副总经理张洪帮说。
同时,扎实推进“无泄漏工厂建设”,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象,切实落实能源管理体系建设工作,通过将冷凝器冷却方式由煤冷改为循环水冷却,每吨节约用电88度、每年可节约用电560万度,产生直接经济效益280万元。
此外,还对4条线反应炉热风系统的温度梯度进行了调整,既提高了反应效率、降低尾渣中的氟化钙含量,还提高了萤石的利用率、降低了成本消耗。5月份,无水氟化氢单位生产成本较预算降低682元;吨产品消耗萤石2.24吨,低于对标指标,单位生产成本每吨较预算降低692元。
狠抓安全管理,着力强化本质安全
西矿同鑫化工公司切实落实“不安全不生产、不环保不生产、不合法合规不生产”原则,强化车间主体责任,推行“夯实直线责任、强化属地管理”模式,推进“一岗双责”“三必须”“落实主体责任”工作要求,做到组织到位、职责到位、检查到位、考核到位、奖惩到位。
认真贯彻落实安全生产责任制,层层签订《安全生产、环境保护管理目标责任书》,形成横向到边纵向到底、全面覆盖的安全生产管理责任体系,做到责任分解到人。每月定期召开安全生产工作会议,安排解决生产过程中存在的安全问题、通报安全生产情况。
严格执行“主要负责人每月1次、分管领导每周1次、安全管理人员每天1次”的安全检查工作机制,全面排查事故隐患和重大危险源,保障安全标准化工作落实落地。
规范设备管理,着力提升维检质量
西矿同鑫化工公司牢固树立设备稳定是稳产的前提保障理念,坚决落实“计划为纲、科学组织、团结协作、专业支持、考核保障”工作机制。5月份首次对预反应器进行自主维修,取得明显效果。
首先,合理安排每条线运行周期,适时安排各条线的检修工作,实现由被动抢修向主动定修转变,为系统连续化长周期运行创造条件。
其次,在设备选型上严把质量关,减少非标件的加工频次,控制外维检修费用。同时强化点巡检和维护保养工作,实施设备包机责任制,通过将设备按区域划分包干,把维护保养的内容和标准融入到设备管理当中,形成“运检合一”的管理模式。
此外,对运行设备状态进行监测,准确把握设备运行状况,以“清扫、清洁、润滑、紧固、防腐”为方针,对点巡检工作进行三级责任划分,使维护和保养工作做到有量、有形、有质、有效。
今后,西矿同鑫化工公司将立足新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,深入推进三大变革,围绕“控成本、稳品质、增销量、提效益”工作部署,在做好疫情防控的同时,坚持创新驱动发展,深挖内部潜能,积极开拓新渠道,爬坡过坎,奋力开创高质量发展新局面,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。