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2012年至2013年公司级劳模杨亮
作者:
2016-05-04

  杨亮,2006年进入公司工作至今,一直在公司一线生产部门工作,先后从事井下调度员、中段生产管理员、斜坡道运输和地表选厂供矿管理员、井下采矿技术管理员和调度综合管理的工作。在公司领导的栽培下,现已在工作上能独挡一面,对工作一直勤勤恳恳、任劳任怨,深知自己岗位的重要性和责任性,按时完成领导交待的每一项任务,怀着一颗“以企为家”的理念在自己的岗位上艰苦的奋斗着。也曾荣获部门安全、设备、质量先进个人奖项和公司“青年岗位能手”的称号。 

  七年的间,作为一名铜业人,首先要把对铜业的忠诚放在第一位,以自信、乐观的心态来主动学习新知识,提升自己的专业水平与工作能力。获各琦铜矿从露天转为井下开采,从平硐转为竖井,从上部开采转为深部,从空场法改为充填法,每一步都是一个艰辛的过程。很有幸能在这七年的工作中实现自己的人生价值,为公司谋取更大的效益,具体表现如下: 

  11810m是实现井下采矿的第一个中段,进入公司后被分到这个中段实习至后期的全面生产调度管理工作(近3年时间),恰遇金属价格行情较好,积极组织协调本中段大量采出矿,当时只有一个主提升井口,设计日提升能力为2000吨,最终将2#副井日提升量均达3200吨,最高可达3600吨,创公司生产记录,为公司创造了更大效益。  

  220091#主井支护期间,当时组织井下所有矿石从斜坡道运输,公司领导临时调整,安排调往管理斜坡道运输的生产协调和选厂供矿、配矿工作,在斜坡道内路面状况偏差、调车场少、运输车辆多情况下,由斜坡道运输代替了1#主井提升,顺利完成了全年生产任务,并实现多中段配矿品位较为稳定,缓解了公司生产压力,使公司未因1#主井井筒支护降低整体效益。 

  32010年公司井下采矿方法由原来的空场法改为上向水平分层充填采矿法,通过在上中段单个采场试验后在1630m中段全面铺开,再次很荣幸被分到1630m中段学习并管理充填采矿法的采矿技术服务和现场精细管理工作,通过近2年多的实践和各生产数据的统计、总结出这种采矿方法在我矿开采的实战经验。并在实际生产中开展了诸多小改小革工作和提出多条合理化建议,把所走的弯路和存在短板、弊端进行分享,避免在其他中段重复上演同样问题,也得到了部门和公司领导的认可,使我在采矿职业的道路上有了更大的信心和期望 

  4200920121#2#充填制备站先后投入运行,运行后充填制备站的现场管理的力量满足不了现状,本人主动承担起了充填站的生产管理和技术服务工作,以各作业点的生产数据为切入口,通过自身努力和到其他矿山学习,采取控制砂仓仓位和造浆喷嘴数量、改造水泥仓收尘系统等有效管理手段和措施2013年度节约充填站风水电、材料费用约100余万元。 

  52013年开始,进一步加强了对井下风、水量的节能降耗管理工作,通过改造管路布置线路降低管路损耗、封闭长时间不使用的管路阀门、杜绝跑冒滴漏现象的发生等手段,2013年度从单耗角度计算,为公司全年节约供风费用约386.06余万元。 

  6、从201310月开始负责启动3#主提运系统整条生产线的协调和现场管理工作,此提升系统高度为1100m,溜井高度为470m,在全国矿山范围内少见。通过3个月的准备、试运行后,现已投入正常使用,目前日溜破提升能力已达2000吨以上,可满足井下出矿的提升要求,得到公司领导的认可,今后继续严格对倒入矿石的含水率、粉矿率、大块率等指标的控制,确保470m高深溜井在我矿的安全运行,代替了原千米斜井的运行,降低提升费用、提高安全系数。 

  有了以上的工作经验,我将更有信心在今后的实际工作中要求自己做到踏踏实实、尽职尽责、服从领导、取长补短,同时也看到了铜业公司的快速发展,经历了自己的成长的过程。在获各琦铜矿七年多的磨练,已经让我具备了一定的采矿技术和现场管理能力,在考虑问题也逐步全面、观点也较为新颖,管理的方法和说话的方式上也找到了自己的风格和相应的巧妙方法。可以说这七年是一个艰辛的历程,也是一个喜悦的过程,今后我会因此而将继续努力,加强自身学习力度弥补不足,在实际生产管理中找漏洞、找差距,从技术和管理中给公司带来更大的效益。 

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