编者按:2016年,西矿集团站在转型发展的新起点,一举打破连续多年亏损的被动局面,各分子公司生产经营工作稳定高位运行,广大干部职工凝心聚力,开拓创新,艰苦创业,创造出了一个又一个喜人的成绩。公司党群处宣传和企业文化办公室组织公司宣传工作者深入基层、深入一线,推出“走基层 看亮点”系列报道,记录发展足迹,发掘创新举措,激发奋进力量。
本期推出系列报道五:《西豫公司严控指标促稳产高产》
文/铁尚琴
2016年,青海西豫有色金属有限公司以“精细化管理工作紧紧围绕全面深入强化基础管理和降本增效工作”的总思路和工作部署,从各个业务点出发探索新盈利突破口,6月份,西豫公司产量创历史新高,从而控亏为盈。
西豫公司能够达到今天的新局面,这跟西豫公司团队建设息息相关,公司每位员工从思想上有了很大的转变,“大河有水小河满,小河无水大河干”,西豫公司全体干部员工上下齐心减亏为盈。
拓宽销售渠道 降低运输成本
西豫分公司在部室原辅料采购方面,购销部通过广泛拓展渠道,将焦炭和沫煤的采购单价降低,从而为节省将近324万元成本费用。为使备品备件的采购成本能够降到最低,购销部在原有供应单位基础上拓展新供应单位,在保证质量前提下,通过三家以上供应单位比价,以最低价格确定后再议价。截止6月份,备品备件与历年历史价格相比下浮15%。同时,通过多方拓展销售渠道,2016年上半年在锅炉灰的销售方面实现收入147.25万元。为达到降本增效,西豫公司从采购原料各区域的运输费用着手,通过对市场调研考察等多种途径,在运输费用上,同比去年节省将近69.87万。
严控指标促稳产高产
在生产经营过程中,西豫公司以稳产高产为中心、以严格控制指标为抓手,强化操作管控,开展技术革新、小改小革、修旧利废工作,为实现稳产高产,粗铅车间从调整工艺入手,底吹炉在投料量与硫酸产能之间寻找合适的平衡点,为确保产量稳定,将底吹炉的下料量控制在35t/h-37t/h之间,达到了既不造成硫酸库存过高也控制了硫酸产量的目的。
同时,车间通过加强管控,将氮气压力调整到大于氧气压力0.1p,降低铅口高度,减少放铅过程因铅口过高,沖毁铅坝,被迫转炉,从而起到保护氧枪的作用。而氧枪更换时间由以往每支3-4/h缩短至1.5/h,通过以上工艺调整控制,每月氧枪更换数量由17根降至10根,每月至少节省费用7万元以上。更换氧枪时间缩短了,更换次数减少了,生产更加平衡、正常,产量从5月份的8255.96吨历史最高水平,到6月份的8517.64吨,又一次创新高,由于产量的提高带动,西豫公司整体成本下降。
此外,根据原料情况,西豫公司尽可能加大量含锌物料配比,提高渣含锌量,促进烟化的氧化锌品位,提高了产量,渣含锌由以往的7%、8%提高到15%以上,因为氧化锌经济价值较高,西豫公司5月至6月均实现超产,有效促进了利润提高。